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关于大直径盾构同步注浆技术应用与研究

  一、工程概况
  佛莞城际FGZH-3标位于广州市番禺区石楼镇及东莞市麻涌镇内,线路全长6476.4m,包括有路基、U型槽、明挖暗埋和盾构隧道,其中盾构隧道长4900m。盾构隧道设计为单洞双线,隧道内径12m,内设箱涵、电缆管廊和管沟。盾构隧道长4900m,最大埋深62m,最大水深17m,最小埋深3.1m,最大坡度30‰,最小半径2000m;盾构区间开挖直径13.61m,所采用管片内径12m,外径13.1m,环宽2m,厚550mm,通用环,双面楔形量30mm,采用“6+2+1”形式。
  二、始发段施工情况
  2.1隧道施工情况
  始发段前期掘进过程中,管片上浮呈加大趋势,以始发段19环~54环为例,管片最小上浮量为12mm,最大上浮量为134mm,由于管片上浮导致出现了管片裂缝、渗水等质量问题,影响了成型隧道质量。
  2.2施工控制措施
  经过咨询讨论及查阅相关资料,认为是由于上浮导致管片破损、漏水,而上浮的原因是存在上浮的空间或是可压缩的空间。为解决上浮问题,采取了改变注浆方式、调整水泥砂浆配比、加大同步注浆量等措施。
  2.2.1 注浆量控制
  同步注浆采用水泥砂浆,前期注浆管理以量作为控制标准,不够科学合理,之后按照两侧均衡注浆和注浆量控制进行管理。前期注浆时要求左右两侧对称的两路泵击次数相差不得超过5次(即相差不超过0.0635m3)。
  同步注浆理论注浆量为21.4m3,前30环注浆量保持在24m3,管片出现上浮加大趋势之后开始加大注浆量至38m(335-47环),导致地表隆起97.6mm,引起沉降报警,后续逐渐减小注浆量至35m3
  通过对水泥砂浆胶凝时间、注浆量、注浆方式等一系列的调整,过程中发现管片质量问题(上浮、裂缝、漏水)未有明显好转,因此决定同步进行二次补强注浆的方式来遏制管片上浮,以此改善管片其他质量问题。
  2.2.2 二次补浆
  为及时减少管片上浮量,在每环掘进至油缸行程2.1m,停止掘进,对倒数第三环管片采取整环二次补强注浆,通过对补注浆液方量及压力双向控制,确保二次注浆的止水效果。进一步加强管片外部防水效果,使地层填充更加密实;缩短砂浆的凝固时间,有效控制管片上浮等不良情况。
  2.2.3 其他控制措施
  经过二次补强注浆,管片质量问题未有明显好转,之后逐步取消二次补浆。针对管片上浮等施工质量问题,通过讨论分析后采取以下措施:对整环管片的凸榫进行凿除,有意让管片产生错台,以减小管片质量问题;检验、分析管片自身质量情况;在原管片防水设计的基础上,新增加一道遇水膨胀止水条,管片角部全部采用全包自粘薄板,加强管片防水能力;掘进过程中加强管片螺栓复紧;加强管片姿态量测。
  三、新型砂浆应用
  新型砂浆为高浓度抗剪切砂浆,材料由石灰、膨润土、河砂、粉煤灰组成。由于其较好的吸水性和保水性,浆液注入地层后,不易被稀释,在管片周围形成一圈隔水层,并且由于其流塑状态和土层相似,易和土层形成整体,利于管片的稳定。
  3.1管片表观质量
  水泥砂浆调整为高浓度抗剪切砂浆,通过过程中注浆的不断优化,管片裂缝、渗水情况大为改观,除局部偶尔出现渗水外,成型隧道整体表观质量符合要求。
  3.2管片上浮情况
  砂浆调整后,管片上浮逐渐得到控制并稳定。针对全断面淤泥段、软硬不均(土岩)段、软硬不均(软硬岩)段、全断面硬岩段不同地层,同步注浆量均与理论注浆量(21.1m3)一致,管片上浮控制在+50mm以内。
  四、同步注浆控制
  4.1砂浆选用
  水泥砂浆与高浓度抗剪切砂浆从管片抗浮效果、注浆成本、充填系数、设备适应性比对分析后,决定同步注浆采用高浓度抗剪切砂浆。
  4.2砂浆坍落度控制
  盾构掘进前,现场值班工程师要量测砂浆坍落度,控制在110mm±5mm,坍落度不满足要求时必须经调整后方可使用。同时,由于砂浆在输送过程中会存在坍落度损失的现象,而洞内温度的变化时坍落度损失的情况也会有所变化,因此生产的砂浆坍落度要结合实际情况适当增大。
  针对砂浆坍落度稍大时,添加膨润土进行调试;若砂浆坍落度过大时,还需添加石灰进行调试。
  4.3注浆量控制
  4.3.1 注浆方式
  注浆管路共计8路,两侧对称分布,A1与A8在顶部,A2与A7在中上部,A3与A6在中下,A4与A5在底部。A1、A2、A3、A6、A7、A8路占总方量的90%,每路泵击次数相同;A4和A5路占总方量的10%,两路泵击次数相同。
  4.3.2 注浆系统
  同步注浆过程中,注浆司机手动操作砂浆罐旁同步注浆操作系统,严格控制注浆泵击次数。同时,值班工程师关注盾构主机室同步注浆控制系统参数,确保注浆泵击次数符合设计要求。
  4.3.3 注浆方量
  同步注浆理论量为21.4m3,采用高浓度抗剪切砂浆后,注浆方量保持在20.5~22m3之间,基本接近理论注浆量。
  4.4其他方面
  由于停机换刀时间较长,为避免出现盾尾堵塞情况,在准备停机前,现场值班工程师提前通知拌和站调整砂浆配比,砂浆中暂不加入水泥,这样砂浆可以较长时间具有流塑性;若停机时间过长造成盾尾堵塞时,由于砂浆强度不大,疏通时也较为方便。
  五、结语
  同步注浆采用高浓度抗剪切砂浆后,极大降低了管片上浮量,管片裂缝、渗水情况明显改善,成型隧道表观质量明显提升,高浓度抗剪切砂浆值得推广应用。
  同时,在同步注浆过程中,要严控砂浆坍落度、注浆管路两侧保持均衡、以管片上浮情况优化注浆方量、结合实际调整配比、做好注浆设备保养,提高注浆质量,确保盾构掘进顺利。

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